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甲醇廠“2?9”二套氣化B爐XV-1202H損壞事件

(一)事件經(jīng)過

2014年2月9日19時50分左右,甲醇廠二套氣化B爐投料后發(fā)現(xiàn)進燒嘴煤漿流量FI1203H無指示且爐溫迅速升高,工藝手動拍停,分析懷疑煤漿回流閥XV-1202H開關(guān)不到位,現(xiàn)場確認發(fā)現(xiàn)閥門動作正常無卡澀現(xiàn)象。由于氣溫較低(-19℃),故利用蒸汽對閥門進行吹掃,防止閥門內(nèi)結(jié)冰堵塞。之后,工藝2次投料發(fā)現(xiàn)問題仍然存在。現(xiàn)場利用水壓對XV-1202H進行試漏,發(fā)現(xiàn)閥門漏量較大,懷疑為執(zhí)行機構(gòu)與球閥球體脫離,執(zhí)行機構(gòu)動作閥芯不動作。隨后對XV-1202H閥門進行下線,將C爐XV-1202K更換至XV-1202H處,調(diào)試正常后,B爐系統(tǒng)恢復開車。

(二)原因分析

1.直接原因

二套氣化B爐煤漿回流閥XV-1202H故障未能及時動作,造成氣化B爐不能正常投料。

2.間接原因

(1)車間未嚴格對煤漿回流閥的伴熱進行確認,工藝在將煤漿管線伴熱停用后使得閥門內(nèi)部結(jié)冰致使球心抱死,在進行聯(lián)鎖試驗關(guān)閉閥門時由于執(zhí)行機構(gòu)扭力較大將連接銷剪斷。

(2)車間未能按照聯(lián)鎖試驗的要求對閥門進行現(xiàn)場確認,沒能夠發(fā)現(xiàn)閥門在動作時存在的異?,F(xiàn)象,并且在工藝反應閥門動作異常后沒能夠及時判斷出閥門存在的問題。

(三)防范和整改措施

1.對煤漿閥門的強制動作及氣化爐聯(lián)鎖試驗要對伴熱進行確認,使閥門伴熱投用的情況下進行強制動作及聯(lián)鎖動作,防止閥門由于應力過大造成損壞。

2.在進行聯(lián)鎖試驗時安排人員與工藝人員一起對現(xiàn)場閥門進行確認,確保閥門動作靈活、開關(guān)到位,發(fā)現(xiàn)異常并需上報車間并對出現(xiàn)的問題認真分析處理。

3.對所有煤漿閥門以及鎖斗閥門的保溫情況進行排查,未采取保溫的盡快聯(lián)系保溫。